Jak poinformował, umieszczono go zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem w małym module badawczym nr 2 (MIM2) „Poisk” rosyjskiego segmentu MSK. „Nie jest to najwygodniejsze miejsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to właśnie aparatura MIM2 zawiodła podczas dokowania 24 sierpnia” - napisał.
Robot stwierdził, że przy podłączeniu egzoszkieletu na MSK miał problemy z kontrolowaniem lewej ręki. „Teraz jest dobrze” - uspokoił subskrybentów, dodając, że jest gotowy do pracy i „czuje lekkość w napędach”.
Rankiem 24 sierpnia „Sojuz MS-14” nie mógł zadokować do MSK. „Roskosmos” poinformował, że powodem tego była awaria wzmacniacza sygnału systemu wzajemnego pomiaru „Kurs” na MIM2. Druga próba zadokowania statku kosmicznego do stacji, która odbyła się rano 27 sierpnia, zakończyła się powodzeniem. Zlecono naprawę modułu.
В соответствии с ранее утверждённым планом меня разместили в МИМ2. Это не самое комфортное место особенно с учётом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки август, 24, 2019. Провожу диагностику оборудования. Надеюсь, что именно мне доверят его ремонт pic.twitter.com/vHsf5PAHiq
— FEDOR (@FEDOR37516789) 29 августа 2019 г.
Klikając przycisk "Post", jasno wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych na swoim koncie w Facebooku w celu komentowania wiadomości na naszej stronie internetowej za pomocą tego konta. Szczegółowy opis procesu przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności.
Zgodę można wycofać, usuwając wszystkie pozostawione komentarze.
Wszystkie komentarze
Pokaż nowe komentarze (0)
w odpowiedzi na (Pokaż komentarzUkryj komentarz)